袁宏明董事長(zhǎng)、王延宏總經(jīng)理到車身廠調(diào)研FB裝焊線改造情況
發(fā)布日期:2017-01-09
2016年12月26日上午,袁宏明董事長(zhǎng)、王延宏總經(jīng)理一行深入車身廠調(diào)研FB裝焊線德龍/X3000駕駛室混線生產(chǎn)改造情況。
自2015年底X3000臥鋪加寬?cǎi){駛室上市后,其產(chǎn)量逐步上升并超越德龍。為滿足X3000車型市場(chǎng)增量需求,車身廠內(nèi)部挖潛,自主策劃X3000系列在德龍FB大裝線的混線生產(chǎn)改造方案。據(jù)車身廠廠長(zhǎng)陳寶玉介紹,FB裝焊線改造歷時(shí)3個(gè)月,花費(fèi)不足20萬(wàn)元完成線體改造,節(jié)約資金約200萬(wàn)元,使X3000最高產(chǎn)能由每天200輛份,提升到300輛份。一是制定方案,車身廠結(jié)合X3000和德龍系列6款駕駛室,采取逐工位差異對(duì)比及三維模擬分析法,識(shí)別出工位差異11處、干涉點(diǎn)7個(gè),從X3000駕駛室焊點(diǎn)布局、生產(chǎn)線改造工序、機(jī)器人焊接軌跡等方面,制定了改造方案;二是生產(chǎn)線改造,主要實(shí)施工裝夾具、大線機(jī)器人及PLC程序、上件工位定位料架及輸送系統(tǒng)改造,設(shè)計(jì)增加X3000車型自動(dòng)識(shí)別程序,在改造過程中充分使用利舊設(shè)備,降低改造成本,實(shí)現(xiàn)了德龍、X3000駕駛室的混線生產(chǎn);三是生產(chǎn)驗(yàn)證,組織對(duì)X3000和德龍系列6款車型的“工裝夾具、設(shè)備、輸送系統(tǒng)、機(jī)器人焊接軌跡、工藝參數(shù)調(diào)試”等5個(gè)方面進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)證了生產(chǎn)線通過性。同時(shí),完成了駕駛室試制生產(chǎn),并組織對(duì)試生產(chǎn)的駕駛室進(jìn)行了三坐標(biāo)檢測(cè)和總裝試裝,外形尺寸均符合工藝要求,達(dá)到了改造成效,滿足了客戶需求。
袁董事長(zhǎng)認(rèn)真聽取了陳廠長(zhǎng)的匯報(bào), 詢問混線生產(chǎn)的效果、日產(chǎn)能及存在的弊端,陳廠長(zhǎng)逐一進(jìn)行了回答。袁董長(zhǎng)指出,車身廠FB裝焊線德龍、X3000駕駛室混線生產(chǎn)線體的自主改造,是公司“戰(zhàn)略落地、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、搶抓市場(chǎng)、實(shí)施超越”工作方針邁出的第一步,是“細(xì)化市場(chǎng)、搶抓機(jī)遇、滿足客戶需求”的新舉措,值得學(xué)習(xí)和借鑒。希望車身廠通過挖掘自身潛能,實(shí)施自主改造的項(xiàng)目越來越多,在產(chǎn)品上精益求精、多出精品,滿足客戶及市場(chǎng)需求,持續(xù)為公司、分廠的美好明天和員工的幸福指數(shù),加油、助力。
最后,袁董事長(zhǎng)一行還參觀了X3000生產(chǎn)線。
車身廠 王洪江